技改促创新 节能保增产
内容更新时间:2009-04-10 15:01:10来源:闽侯乡音报

余气回收管子实现企业节能减排。
位于祥谦镇枕峰工业区的福建建华管桩有限公司成立于2002年8月,投资1.2亿元。公司主要从事生产、加工、销售预应力高强混凝土管桩和薄壁混凝土管桩,现已完成4条生产线的厂房建设。每条生产线月产混凝土管桩可达15万米,公司年总产量达720万米,约占福建省管桩市场份额的35%。目前,福建建华的市场已从我省延伸到浙江、广东和台湾等地。去年以来,建华管桩公司坚持依靠科技创新,大力实施节能减排、能源综合利用等举措,为企业节约几百万元,促进企业走上可持续发展道路。
以科技创新为先导
探索节能减排的有效途径
探索节能减排的有效途径
“这边的管道是将这里排出的气体回收起来,再进行利用。”4月8日,记者来到福建建华管桩有限公司,公司技术部经理许庆平指着一条白色的管道对记者说,经过技术人员的努力,把管道连接起来,将原先直接排放的余气进行回收再利用,以达到节约燃料的目的。
福建建华管桩有限公司是福州市百家耗能企业之一,在节能项目未进行前,每年光耗煤就达到3万吨。随着公司产量一再提升,能耗问题成为摆在公司面前的一大技术难题,研究节能减排已是当务之急。
2008年,建华管桩有限公司紧紧抓住国家鼓励节能减排的有利契机,投资近500万元,先后对锅炉燃煤工艺、电机变频节能技术等项目进行改造。其中,设计年节能4000吨标煤的项目获省级财政节能专项资金补助60万元,而电机变频节能技术改造也获得福州市节能技术改造项目10万元补助。
福建建华管桩有限公司是福州市百家耗能企业之一,在节能项目未进行前,每年光耗煤就达到3万吨。随着公司产量一再提升,能耗问题成为摆在公司面前的一大技术难题,研究节能减排已是当务之急。
2008年,建华管桩有限公司紧紧抓住国家鼓励节能减排的有利契机,投资近500万元,先后对锅炉燃煤工艺、电机变频节能技术等项目进行改造。其中,设计年节能4000吨标煤的项目获省级财政节能专项资金补助60万元,而电机变频节能技术改造也获得福州市节能技术改造项目10万元补助。
实施节能减排
实现企业节能增产
实现企业节能增产
“电机、离心机、水泵是我们公司主要的耗电设备,每个月我们公司用电费用就达到100万元。”许庆平说,2007年,建华管桩投入大量资金,对14台风机、2台水泵、15台离心机安装变频器。通过电机系统节能改造项目,提高了设备能源利用率,降低了能耗。“现在,我们每个月的电费要比往年少交10万元。”在不扩大生产能力的前提下,建华管桩实现了节电增产,经省相关部门的监测,节电率大于15%。
随后,建华管桩公司于2008年11月全面完成了对锅炉及蒸压釜节煤系统的技术改造。原来加煤斗只有简单的加煤功能,造成原煤在炉排上分布不均、成堆堆放,燃烧效果差。“没改造之前,我们将炉渣拿去检测,有将近10%的原煤没有燃烧尽。经过改造后,我们再检测炉渣,发现几乎没有余留。”许庆平兴奋地说。将锅炉改造后,可以将原煤筛分后在炉排上均匀排列,有利于煤的充分燃烧,降低了炉渣的含碳量,提高了燃烧效率。同时,建华管桩还安装了高温冷凝水回收装置、集水罐等,蒸压釜排出的高温冷凝水经回收后得到再利用,节约了水资源,也达到了节煤的目的。“开展节能生产以来,水处理完后,到车间再循环使用,大大降低了用水量。”许庆平说,“虽然我们还没有精确地测算出节约多少煤与电,但效果是非常明显的。”节能减排为福建建华管桩有限公司的蓄势待发、可持续发展,奠定了坚实的技术基础。
实践使建华管桩深深体会到,只有依靠科技创新,大力实施节能减排、发展循环经济,企业才能生存、才能发展,才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。(记 者 陈晓梅 陈秀珍)
随后,建华管桩公司于2008年11月全面完成了对锅炉及蒸压釜节煤系统的技术改造。原来加煤斗只有简单的加煤功能,造成原煤在炉排上分布不均、成堆堆放,燃烧效果差。“没改造之前,我们将炉渣拿去检测,有将近10%的原煤没有燃烧尽。经过改造后,我们再检测炉渣,发现几乎没有余留。”许庆平兴奋地说。将锅炉改造后,可以将原煤筛分后在炉排上均匀排列,有利于煤的充分燃烧,降低了炉渣的含碳量,提高了燃烧效率。同时,建华管桩还安装了高温冷凝水回收装置、集水罐等,蒸压釜排出的高温冷凝水经回收后得到再利用,节约了水资源,也达到了节煤的目的。“开展节能生产以来,水处理完后,到车间再循环使用,大大降低了用水量。”许庆平说,“虽然我们还没有精确地测算出节约多少煤与电,但效果是非常明显的。”节能减排为福建建华管桩有限公司的蓄势待发、可持续发展,奠定了坚实的技术基础。
实践使建华管桩深深体会到,只有依靠科技创新,大力实施节能减排、发展循环经济,企业才能生存、才能发展,才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。(记 者 陈晓梅 陈秀珍)